新消息丨烧结返矿冷压球团助节能减排-ag九游会登录

据了解,国内高炉炉料结构中烧结矿占比为60%~85%,而烧结生产中有10%~30%的外返矿在循环重复烧结。目前,国内大部分厂家是将返矿返回烧结配料重新生产,浪费人力、能源和资源。返矿量过多还会影响烧结过程控制,使烧结矿质量下降,黏结相不足,强度变差。同时,烧结返矿倒运会增加物流成本,造成烧结工序能耗增加,并带来烟气及污染物排放量的增加,最终导致炼铁成本上升。

烧结返矿冷压球团创新技术可避免烧结返矿“大循环”,使烧结返矿得到有效利用,降低人力、能源和资源消耗。

烧结返矿冷压球团工艺

烧结返矿拉至受料坑后,由皮带上至混料机,与铁精粉、粘结剂混合搅拌后进入压球机压球,成球进入烘干机,烘干后进行一次筛分(10毫米左右的铁棍筛),粉末返回搅拌机重新搅拌成球(烘干流程的粉末率约10%~15%),成球由皮带运至车间的储球处储存,然后集中通过汽车运输至高炉上料皮带受料槽后入炉。

从上料到入炉压球外观变化来看,上料过程中压球四边棱角有一定磨损,在槽下筛分后基本呈不规则圆形,其粉末主要是四边棱角磨损所致,且其入炉前高炉槽下基本无碎裂,返矿压球抗摔效果较好。

烧结返矿冷压球团理论基础

理论上采用mogador方法和三传一反(动量传递、热量传递、质量传递、化学反应)对高炉上部软熔带以上料层行为进行计算,发现软熔带可以承受的还原度区间在70%~100%,即含铁原料在70%以上还原度,均可以到达软熔带,剩下30%在炉缸液体渣铁内部完成还原。

芬兰奥卢大学timo教授指导博士和博士后进行“冷压球团在模拟高炉内容测行为”后发现,冷压球团在还原度大于70%时,才有粉化性。这时冷压球团基本上在软熔带,因其含量少,不会对软熔带产生大的影响。瑞典lulea科技大学在实验室研究基础上,在mefos(瑞典国家冶金研究院)试验高炉测试冷压球团对软熔带透气性的影响。他们发现冷压球团含量小于35%以下,对软熔带影响不大;高于50%时,软熔带压差增加20千帕/米~25千帕/米。国外研究和应用表明:只要入炉量控制在30%以下,冷压球团对高炉影响就很小。

因此,用粘结剂把烧结粉矿粘结在一起,冷压球团具有一定强度,颗粒之间通过范德华力、表面张力、外场力粘结在一起,完全满足高炉生产要求。

烧结返矿冷压球团生产实践

自2020年以来,国内持续研究配加烧结返矿冷压球期间高炉冶炼行程的变化,不断改善烧结返矿冷压球的冶金性能,烧结返矿冷压球的冷强度、高温冶金性能均得到提高;结合理论分析和国外应用经验,已经完全具备大高炉配加的条件。

2018年1月份,西安建筑科技大学对球团进行检测,发现软熔性能够满足高炉冶炼的要求;当球团爆裂温度大于500℃,爆裂指数为3.75%,平均强度达到2300牛,完全能满足高炉冶炼的要求,高炉可以适当配加进行冶炼。

汉钢炼铁厂450立方米高炉从2017年11月份起一直在使用烧结返矿冷压球团。从使用情况看,配加比例为8%~15%,对炼铁过程未见异常影响,烧结返矿冷压球目前在高炉正常使用。

2020年11月份和2021年1月份,榆钢2800立方米高炉两次配加烧结返矿冷压球团,用量配比为1%,各配加约1个星期,共使用烧结返矿冷压球约2000吨。从2021年3月29日起,该公司高炉开始长期配加,并逐步提高配比至3%,2022年5月初烧结返矿冷压球团配比加至4%。

在增加烧结返矿冷压球配比期间,该公司高炉同时强化冶炼。从高炉操作参数及技术经济指标看,该公司高炉稳定顺行,各项指标持续进步,配加烧结返矿冷压球没有影响高炉强化冶炼的进程。

烧结返矿冷压球团使用效果和碳减排分析

目前,烧结返矿冷压球团分别在汉钢450立方米高炉和榆钢2800立方米高炉使用,烧结返矿冷压球团使用效果如下:

一是可以降低燃料消耗。烧结返矿冷压球团直接入炉生产,可以避免返矿在烧结系统的循环复烧,降低能源消耗,使烧结能力得到释放,缓解烧结生产压力。

二是可以降低能耗,减少碳排放。烧结返矿冷压球吨球耗电14千瓦时~20千瓦时,折合为1.721千克标准煤~2.458千克标准煤,吨球高炉煤气用量为80立方米(或焦炉煤气用量为12立方米),折合为8.568千克标准煤(或6.857千克标准煤),共计9.315千克标准煤~10.289千克标准煤(如果用高炉热风废气或烧结、轧钢余热废气等,则能耗仅为1.72千克标准煤~2.50千克标准煤左右)。与2021年重点统计单位烧结生产能耗为48.37千克标准煤相比,能耗大幅降低,可减少碳排放。

烧结返矿冷压球团吨碳排放0.076吨左右,与烧结矿吨碳排放0.16吨左右相比,烧结返矿冷压球团可降低碳排放50%以上,从源头和炉料结构上实现高炉炼铁减碳和绿色发展。

三是可以改善高炉透气性。烧结返矿冷压球团可以替代部分球团矿和烧结矿,提高高炉熟料比,有利于高炉生产的稳定顺行。由于冷压球团粒度均匀、水分低、粉末少,有利于改善料柱的透气性。

四是有利于炉料结构优化。通过调整原料的配比,可以对烧结返矿冷压球团的碱度进行调整,有利于高炉的配料调整和炉料结构优化。


(资料图)

目前,已投产的烧结返矿冷压球团生产线有:榆钢年产20万吨、汉钢年产15万吨、印尼德信钢铁15万吨、略钢25万吨高炉等。同时,首钢迁钢、首钢京唐、南京钢铁、四川德胜钢铁、广西北港新材料公司、唐山唐银、文丰钢铁、山西建邦钢铁、山西高义钢铁和建龙集团等有意向建设烧结返矿冷压球团生产线,预计“十四五”期间,总产能可达300万吨以上。

预计“十四五”时期,新增100台套(按50万吨/套)烧结返矿冷压球团项目,可降低能耗约190万吨左右(折合标准煤),减少碳排放695万吨左右。

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